Государства благосклонно оценил увиденное, что было немаловажно для судьбы проекта для окб 23 мяси щева такой визит завершился скорым расформированием. Совместные госиспытания начались 15 октября 1958 года и завершились спустя год, 1 ноября 1959 года. В их рамках выполнили 16 пусков х 20, из которых зачетными признали 1 1, хотя и с оговорками по точности, не дости гавшей заданной.
Недостатки были выявлены также в работе силовой установки и бортовой аппаратуры. Обычный керосин в переохлажденном состоянии не воспламенялся, и для запуска на самолете оборудовали систему подпитки с бачком пускового топлива бензина б 70, а сам двигатель оборудовали системой розжига. Повышая запас устойчивости, доработали воздухозаборник и конус входного устройства, расширили канал подачи воздуха к двигателю.
Параллельно было принято решение о замене бч на усовершенствованную с новым термоядерным зарядом. Отработка ядерной бч и ее систем проводилась в стильную году.
По израсходовании х 20 первого варианта, не принимавшегося на вооружение, испытания были продолжены на новых образцах. Отработка систем и автоматики бч потребовала выполнения еще ряда испытательных пусков два пуска произвели в марте 1960 года, исполняя указания комиссии д.
Устинова. Пуски х 20 осуществлялись при воздействии радиопомех, в майке испытаний соблюдалось также подобие строевым условиям эксплуатации. Несмотря на ряд замечаний, положительную оценку получили надежность, простота освоения и обслуживания, эксплуатационные качества.
Шукстом занимавшимся созданием технологии литья тонкостенных панелей методом выжимания. Полученные тонкостенные отливки следовало термообрабатывать, но их сильно коробило с поводкой формы и размеров. Для предотвращения деформаций их стали загружать в термическую печь закованными в цельную стальную остнастку, получая чистовые готовые изделия с заданными контурами, не требующими мехоб работки. Хвостовое оперение классической схемы с рулем направления и цельно поворотным стабилизатором, площадь вертикального оперения 2,82 кв. М, горизонтального 4 м Для доставки киль и крыло ракеты снимались, и окончательная сборка производилась заводской бригадой уже на месте, после чего манипуляции с громоздким изделием становились изрядной проблемой.
Небольшой подфюзеляжный киль, служивший для повышения путевой устойчивости, для удобства перевозки также был съемным и крепился к ракете уже на подвеске. Лобовой воздухозаборник имел подвижный центральный конус, автоматически выдвигавшийся по мере разгона ракеты. Круглый канал от воздухозаборника имел сложную форму, огибая отсек бч снизу, где его сечение переходило в серповидное и вновь становилось круглым на входе в двигатель. Для изготовления воздушного канала использовались объемные макеты и большое количество штамповочной оснастки. Своеобразием отличалось конструктивное решение объемистого отсека под бч, требовавшей трехметрового выреза в фюзеляже. Отсек, получивший название трюма подкреплялся промежуточным силовым шпангоутом, верхний пояс которого при установке и съеме бч снимался и ставился на место после снаряжение ракеты зарядом.
Еще интересные статьи:
Ballarim